熱軋卷通過酸連軋機(jī)組生產(chǎn)冷硬卷,冷硬卷裝入罩式退火爐進(jìn)行再結(jié)晶退火,再經(jīng)平整、重卷成品。冷硬卷經(jīng)罩退后,在平整開卷時(shí)有時(shí)會(huì)有黑斑缺陷。黑斑表面主要是Fe3O4和積碳,該缺陷形狀由點(diǎn)、條狀到成片狀,呈無規(guī)則形態(tài)存在,對(duì)成材率的影響較大。
分析其成因?yàn)椋?/p>
1、氧化鐵皮
軋制過程中隨鋼板的延展,氧化鐵皮發(fā)生斷裂并被壓入鋼板內(nèi),罩退時(shí),小部分氧化鐵皮被氫氣還原,大部分殘存在退火板面,形成擦拭不掉目細(xì)看呈魚鱗狀“黑斑”。
2、氯離子
工藝段速度過高或漂洗水中的Cl離子含量超標(biāo),鋼帶表面會(huì)殘留大量氯離子,軋制過程中隨乳化液殘存在鋼板表面,將鋼板腐蝕成小的坑洞,經(jīng)罩退后形成表面積碳,導(dǎo)致黑斑。
3、乳化液
乳化液夾帶入鋼卷內(nèi),經(jīng)罩式退火時(shí),乳化液中的軋制油受熱揮發(fā),隨著溫度的升高,部分未隨熱吹氣體排出的軋制油產(chǎn)生熱解反應(yīng),在冷卻過程中附著在帶鋼表面形成碳黑。
4、放置時(shí)間
冷硬卷放置時(shí)間較長時(shí),鋼卷層間乳化液的水氣不易散去,在板面產(chǎn)生原電池反應(yīng),形成氧化鐵,即銹蝕,經(jīng)罩退后形成黑斑。
消除措施
1、熱軋卷板面氧化鐵皮偏厚時(shí),酸連軋機(jī)組可采取適當(dāng)降低酸洗段工藝速度來改善欠酸洗的狀況。
2、限定乳化液皂化值、氯離子、PH值、穩(wěn)定性和酸值等各種參數(shù)在一定范圍內(nèi)。若皂化值低,應(yīng)及時(shí)檢查各類雜油和液壓油的泄漏,將乳化液箱停用、清凈,使撇油帶正常運(yùn)行,控制末道次乳化液中雜油量低于15%。
3、嚴(yán)格控制漂洗段氯離子含量在50mg/kg以下。若氯離子超標(biāo),應(yīng)更換酸洗段干輥,適當(dāng)增大擠干輥壓力,降低工藝段速度,清洗漂洗段噴嘴,補(bǔ)充冷凝水等措施來有效減少軋制前板帶表面氯離子殘留。
4、測(cè)量、控制冷硬卷儲(chǔ)存區(qū)域的溫度與濕度,夏季更潮濕,在鋼卷冷卻過程中濕氣更易進(jìn)入卷內(nèi),盡量縮短鋼卷的庫存時(shí)間,及時(shí)轉(zhuǎn)入罩退工序。
5、采用全氫氣氛進(jìn)行退火,提高鋼卷芯部點(diǎn)焊質(zhì)量,針對(duì)不同軋制油的TGA揮發(fā)曲線、板面殘留乳化液量來調(diào)整吹氫工藝,通過優(yōu)化升溫速率、吹氫制度、增設(shè)保溫平臺(tái)等措施,以避免碳黑形成,以得到表面較光亮的退火鋼卷。
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